大唐某發(fā)電公司裝機容量為2×600MW機組,采用正壓直吹制粉系統(tǒng)。一次風(fēng)機采用的是G9—2×36No17F22雙吸雙支撐離心風(fēng)機,在2005年9月突然發(fā)現(xiàn)No42一次風(fēng)機有嚴重的串軸現(xiàn)象,此前風(fēng)機振動雖然呈緩慢上長趨勢但沒有串軸現(xiàn)象。鑒于以住情況,分析可能是葉片產(chǎn)生裂紋或入口擋板葉片松動。 2003年5月份本臺風(fēng)機也因振動超標(biāo),檢查發(fā)現(xiàn)葉片進氣側(cè)與中盤焊縫熱影響區(qū)一片葉片有長約210mm裂紋?,F(xiàn)葉輪為更換過葉輪及轉(zhuǎn)子組件,但當(dāng)時情況僅是振動超標(biāo)沒有發(fā)生串軸現(xiàn)象??紤]到風(fēng)機振動呈上長趨勢及串軸現(xiàn)象,利用低負荷時停風(fēng)機檢查,發(fā)現(xiàn)雙膜片彈性聯(lián)軸器膜片損壞,葉輪外盤在葉片根部有3條裂紋,裂紋首先發(fā)生在葉片進口端與外盤焊縫的熱影響區(qū)內(nèi)。起始裂紋的擴展方向與外盤和葉片的焊縫方向并不平行,而是以一定角度向葉片母材方向傾斜,并呈半橢圓形狀向葉片的外緣引伸。
1、設(shè)備規(guī)范:
本風(fēng)機為雙吸又支撐離心式風(fēng)機,風(fēng)機的主要特性參數(shù)如下表達1。
表1
項目名稱 | 參數(shù)或規(guī)范 | 項目名稱 | 參數(shù)或規(guī)范 |
風(fēng)機型號 | G9—2×36No17F | 葉片厚度 | δ:8mm |
傳動和吸風(fēng)方式 | 雙吸又支撐 | 設(shè)計風(fēng)量(m3·min-1) | 106.5 |
葉片型式 | 強前向葉片離心式 | 葉片外緣直徑mm | D2:1700 |
調(diào)節(jié)方式 | 入口導(dǎo)葉調(diào)節(jié) | 前盤外緣直徑mm | D3:1955 |
軸承型式 | 滾動軸承油浴潤滑 | 葉片數(shù)量(片) | 單側(cè)20片/雙側(cè)40片 |
驅(qū)動方式 | 電動機直接驅(qū)動 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 1495 |
葉片材質(zhì) | 15MnV | 設(shè)計風(fēng)壓(Pa) | 15542 |
2、原因分析:
2.1 風(fēng)機串軸的主要原因為葉片發(fā)生裂紋后,雙吸風(fēng)機兩側(cè)的吸風(fēng)量不等,軸向推力發(fā)生變化,彈性膜片聯(lián)軸器在軸向交變應(yīng)力作用下,發(fā)生膜片損壞。下圖為對葉片裂紋補焊處理后與處理前
的振動趨勢圖。從圖中可以看出經(jīng)過處理后風(fēng)機的振動平穩(wěn),但整體振動值較處理前偏高。
2.2 風(fēng)機從2003年5月更換葉輪及轉(zhuǎn)子組件至今有28個月,再次發(fā)生葉片裂紋現(xiàn)象,說明風(fēng)機本身的結(jié)構(gòu)可能存在的設(shè)計考慮不周或影響風(fēng)機穩(wěn)定運行的消極因素:
2.2.1 風(fēng)機設(shè)計的原因,如轉(zhuǎn)速高、葉片寬、葉片工作應(yīng)力高等對風(fēng)機葉片非常不利。因為本風(fēng)機采用的是強前彎葉片,為保證效率、降低噪音,被迫采用較寬的葉片以降低氣流速度。在高轉(zhuǎn)速下,流動中氣流分離及葉片工作應(yīng)力增加是不可避免的。
2.2.2 風(fēng)機選型裕量過大,使風(fēng)機長期處于低檔板開度的小風(fēng)量區(qū)域運行。
2.2.3 與后彎葉片離心風(fēng)機相比較,前彎式風(fēng)機的性能曲線在低流量區(qū)域內(nèi)存在馬鞍形不穩(wěn)定區(qū),高阻力、低流量區(qū)域或低擋板開度區(qū)域較易發(fā)生風(fēng)機旋轉(zhuǎn)失速。
2.3 裂紋產(chǎn)生的機理分析:
2.3.1 葉輪在安裝時,檢查葉片沒有問題?,F(xiàn)出現(xiàn)裂紋,說明是使用裂紋,而使用裂紋又分應(yīng)力腐蝕裂紋、蠕變裂紋、疲勞裂紋、脆性裂紋等。從現(xiàn)場運行的實際情況來看比較符合疲勞裂紋的特征。裂紋起源多數(shù)在表面應(yīng)力集中處,裂紋走向主要呈穿晶擴展,且尾端尖細。
2.3.2 疲勞裂紋的形成;在疲勞循環(huán)過程中,裂紋頂端的微小區(qū)域內(nèi),出現(xiàn)解理裂紋及塑性變形,此時變形量很小。在一次循環(huán)中,壓縮半循環(huán)時,使裂紋的兩個裂開面緊靠在一起,裂紋頂端斷口表面產(chǎn)生變形;接著在下半拉伸循環(huán)時,裂紋再度張開,并使裂紋擴展,產(chǎn)生一個增量△a,這時便形成一道輝紋,在疲勞應(yīng)力作用下逐漸發(fā)展為裂紋。
2.3.3 在風(fēng)量一定條件下,如擋板開度較小,流速增大,氣流的擾動加大,當(dāng)氣源的擾動與葉片的固有頻率相等時就會發(fā)生共振,(氣流的擾動可能發(fā)生卡門渦街,發(fā)生旋轉(zhuǎn)脫流,盡管流量沒有變化,但流量內(nèi)的氣流運行軌跡發(fā)生了重大變化,如此強大的沖擊力反復(fù)作用下)加速了裂紋的蔓延。
2.4 從葉片材質(zhì)及焊接工藝:
葉片焊接過程中,在金屬母材與熔化金屬之間,存在著高溫度梯度(1200-720℃)和短距離熱傳遞(6-8mm)。冷卻速度差異甚大,在金屬結(jié)晶過程中,引起晶粒急劇長大,冷卻時形成粗大的魏氏組織,魏氏組織是由鐵素體和珠光體組成,晶粒度約為3~5級,室溫沖擊韌性ak=6~8J/cm2結(jié)晶狀斷口晶粒粗大,脆性轉(zhuǎn)變溫度在室溫以上,為也各葉片產(chǎn)生裂紋埋下了隱患。
2.5 風(fēng)機特性及風(fēng)道阻力匹配分析:
根據(jù)風(fēng)機的特性曲線,風(fēng)機的工作是否穩(wěn)定,關(guān)鍵是運行時風(fēng)機的工作點是否落在一個單向下降的風(fēng)機特性曲線上。而這主要由兩方面原因決定的,一是風(fēng)機的性能曲線,二是擋板與風(fēng)道的阻力特性曲線。因此系統(tǒng)的阻力特性對風(fēng)機運行是否穩(wěn)定起到?jīng)Q定性作用。在相同負荷時對比兩臺鍋爐四臺一次風(fēng)機的檔板開度,發(fā)現(xiàn)偏差很大。如下圖:
注:由上至下分別為No31一次風(fēng)機擋板開度、No32一次風(fēng)機擋
板開度、No41一次風(fēng)機擋板開度、No42一次風(fēng)機擋板開度
由上圖可以看出,在相同負荷時兩臺風(fēng)機的擋板開度相差很大,原因可能是對一次風(fēng)機的喉口部進行了改造,改造后的尺寸差異較大,No3鍋爐一次風(fēng)機機殼喉口間隙t≥50㎜,而No4鍋爐一次風(fēng)機約為25㎜,因此No4鍋爐風(fēng)機的壓力高出力大,擋板開度相對較小。此外,位于No4爐兩臺一次風(fēng)機出口風(fēng)道上空氣預(yù)熱器阻力對兩臺一次風(fēng)機的穩(wěn)定運行影響也比較大,現(xiàn)No4爐兩臺空預(yù)熱器的壓降不同,導(dǎo)致兩臺一次風(fēng)機的工作點位置也不一樣,現(xiàn)600MW時No41空預(yù)器的壓差為1.3kPa,而No42空預(yù)器的壓差為1.8kPa。
2.6 No 4鍋爐No2風(fēng)機承力端軸承側(cè)風(fēng)機葉輪20個葉片中葉片zui先斷裂的原因,與葉片所受的脈動應(yīng)力zui大有直接關(guān)聯(lián)。相比較而言,斷裂葉片所受的應(yīng)力應(yīng)該是zui嚴重的,在相同的氣流脈動幅值下,葉片上的脈動應(yīng)力也應(yīng)zui大。而用橡皮錘和鐵榔頭敲擊葉片測得的一階固有頻率約300Hz,在對損壞的葉片進行頻率測定時有多個頻率與一階固有頻率成倍數(shù)關(guān)系,這也是承力側(cè)葉片損壞的一個關(guān)鍵原因。
2.7 由于制造安裝時誤差,葉片的安裝角度不一致,加上運行工況原因,氣流流向葉片也不均勻,各流速氣流分離程度也不一樣,可能會發(fā)生旋轉(zhuǎn)脫流 產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象,旋轉(zhuǎn)失速在葉輪產(chǎn)生的壓力波動就產(chǎn)生激勵葉片發(fā)生異常振動的激振力,但不一定能激發(fā)葉片振動。當(dāng)旋轉(zhuǎn)失速的頻率與設(shè)備的固有效率一致時,將發(fā)生共振,此時對葉片的危害非常大。而旋轉(zhuǎn)脫離振動的原因是工作流量比設(shè)計流量低,具體的原因除運行時參數(shù)調(diào)節(jié)不當(dāng)外,設(shè)備原因有入口擋板開度過小、導(dǎo)流板脫落(注:導(dǎo)流板安裝時方向裝反,后因振動及噪聲較大檢查發(fā)現(xiàn)后重新安裝)、出入口風(fēng)道阻力發(fā)生變化等等。
2.8 利用頻譜分析儀,對葉片裂紋簡單補焊處理后的風(fēng)機進行振動頻譜分析。在現(xiàn)場對風(fēng)機的前后軸承進行了測量,下表2為測量結(jié)果。
表2 單位:um(mm/s)
方向 | 水平 | 垂直 | 軸向 |
承力側(cè)軸承 | 36(2.38) | 15(1.32) | 80(4.57) |
推力側(cè)軸承 | 42(2.68) | 8(0.90) | 42(2.72) |
根據(jù)GB/T 6075.3-2001振動烈度在B區(qū)(2.3~4.5mm/s)可長期運行,在C區(qū)(4.5~7.1mm/s)不宜長期運行,在D區(qū)(7.1mm/s以上)不宜運行。從以上測量數(shù)值可以看出,除了前軸承軸向振動偏大以外,其它測點振動數(shù)值都很小。下面為測量各軸承的振動頻譜圖:
圖1 風(fēng)機前軸承垂直方向速度頻譜圖 圖2 風(fēng)機前軸承水平方向速度頻譜圖
圖3 風(fēng)機前軸承軸向速度頻譜圖 圖4 風(fēng)機后軸承垂直方向速度頻譜
圖5 風(fēng)機后軸承水平方向速度頻譜圖 圖6 風(fēng)機后軸承軸向速度頻譜圖
對上面的頻譜圖分析,存在如下的特征:(1)振動頻譜中占優(yōu)勢的是1X轉(zhuǎn)速頻率;(2)其它頻率成分很小。綜合以上現(xiàn)象,該風(fēng)機軸向振動偏大zui可能的原因,風(fēng)機與電機中心存在不對中問題、軸承的安裝間隙存在誤差。
3、采取措施:
3.1 控制風(fēng)機入口調(diào)節(jié)擋板:鑒于入口擋板開度對風(fēng)機運行穩(wěn)定性的嚴重影響,如果能在運行時保證擋板開度在45%以上,則可以大幅度提高運行可靠性。保證入口擋板開度的zui佳方案是加裝變頻裝置,變頻裝置效率高,機械部分無改造工作量。但高壓大容量的變頻可靠性需要很好的了解和掌握。本公司現(xiàn)以安裝完變頻裝置,從機組運行安全考慮,正著手對電氣回路進行改造,加裝一套變頻與工頻切換回路,如變頻發(fā)生故障可以切換至工頻運行,確保機組安全穩(wěn)定運行。
3.2 增加管路系統(tǒng)中出口部分流動阻力:采取的措施有,稍微關(guān)閉出口隔絕門開度,增加流動阻力;隔絕門后增加一道可調(diào)節(jié)阻力門,但阻力損失增加;稍關(guān)磨煤機前冷、熱風(fēng)門開度;根據(jù)實際需要或可能,減少磨煤機盤下風(fēng)環(huán)的通風(fēng)斷面積;根據(jù)需要和可能調(diào)節(jié)一次風(fēng)管阻力;用鋼板均勻堵死消音器入口部分通流斷面。
3.3 一次風(fēng)機采用大風(fēng)量運行方式:一次風(fēng)機出口低負荷放風(fēng)運行,或放風(fēng)到送風(fēng)機出口管道內(nèi)。根據(jù)燃煤特性,煙煤燃燒中容許使用較大的一次風(fēng)率和一次風(fēng)量。空預(yù)器的漏風(fēng)率增加后,對一次風(fēng)機運行穩(wěn)定性有利。
3.4 盡量減少鍋爐zui低負荷的運行時間,低負荷時盡量采用單臺風(fēng)機運行方式,對一次風(fēng)機出口管路系統(tǒng)及各個有關(guān)風(fēng)門的嚴密度進行改進。在運行中,要加強對風(fēng)機軸承溫度、軸承振動趨勢的監(jiān)視。
3.5 利用停機檢修時機,將No42與No41一次風(fēng)機的煙風(fēng)道及導(dǎo)流板的安裝位置、安裝角度進行對比校驗,尤其是導(dǎo)流板的安裝角度是否存在差別。聯(lián)系風(fēng)機廠家找出一個zui佳的安裝角度,此外對No3和No4風(fēng)機喉部改造后效果不同的原因進行分析。
3.6 對兩臺一次風(fēng)機的煙風(fēng)道阻力用簡易方法進行測量,分析四臺風(fēng)機的管道阻力存在多大的差別,尤其要加強空氣預(yù)熱器的阻力對風(fēng)機穩(wěn)定運行的分析,因空氣預(yù)熱器的阻力是一個動態(tài)的變量。
3.7 減少氣流的有定頻率的幅值,可以通過在導(dǎo)流板的背風(fēng)側(cè)焊接圓鋼等措施,改變固有頻率,減少系統(tǒng)共振。
3.8 提高檢修質(zhì)量,針對一次風(fēng)機不對中問題,利用檢修時機對中心進行調(diào)整消除不對中;此外,對葉片的焊口進行全 面的無損探傷檢查;對支撐軸承及承力軸承的間隙要進行校對;對入口擋板的葉片及關(guān)度進行校核等。通過提高檢修質(zhì)量,確保風(fēng)機的各部件運行可靠,保證風(fēng)機安全穩(wěn)定運行。
總之,通過對風(fēng)機振動原因分析,使我們在解決問題時,有的放矢。綜合其它三臺一次風(fēng)機的管道特性及其喉部改造的差別,以及變頻器的投入使用,一次風(fēng)機振動問題肯定會得到解決,風(fēng)機運行的可靠性及穩(wěn)定完全能到保障?!咀髡摺?天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 劉峰